利用氧氣( O2 )與一氧化碳( CO )的調整,提高蒸氣鍋爐的效率。
在Jever的Friesian啤酒釀造廠的燃燒容量已不能符合現代化生產的需求,釀造廠提出更新與節能的計劃,下列專文報導 “如何利用二氧化碳( CO2 )與一氧化碳( CO )的調整來提升該廠的效率”。
在德國北部Jever的Friesian啤酒釀造廠,每年生產約3,100萬加侖的Jever Pils啤酒,該廠有三通道的13.8MW蒸氣鍋爐(使用2只6.9MW ELCO Klöckner 燃燒器),這鍋爐自1989年開始運轉,雖然另外有兩套7.6MW的蒸氣鍋爐,但因為容量與設備老舊,仍無法滿足生產需求,鍋爐排氣的氧氣( O2 )值變化很大,頻繁的調整導致故障率不斷提高,由於能源與操作成本提高,因此廠內研議如何改善熱供應效率,研究的主要目標是投資與技術性改善可以在短期內節省初級成本( Primary costs )。
影響因素:
下列因子可能影響供熱系統的燃燒效率:
- 燃燒空氣:溫度、壓力、溼度
- 燃油:卡洛里值、溫度
- 污染:燃燒器、鍋爐( 1厘米的煤灰,可以增加廢氣溫度約50K,也就是增加約4%的燃料消耗量)
- 機械元件:磁滯現象(由於正常操作造成的磨損)